今年以來,東山煤礦機電科堅持“修舊改進不領(lǐng)新,自修創(chuàng)新不外委”的原則,以精細化管理和技術(shù)創(chuàng)新為抓手,讓廢品變“廢”為寶,讓舊品翻“新”創(chuàng)效,營造了“人人懂節(jié)約,處處降損耗”的氛圍,為礦井高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動力。
機電科根據(jù)本礦生產(chǎn)特點和設(shè)備實際使用情況,在確保礦井生產(chǎn)設(shè)備安全穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)上,挖掘修舊制新的內(nèi)在潛能,同時發(fā)揮技術(shù)人員專長技能,大力開展了自制自修、小改小革等增效活動,取得了良好效果。
這個科在老舊設(shè)備和廢棄材料翻新再利用、設(shè)備租賃、電力管控等方面下功夫,做到“西瓜芝麻一起撿”。他們以合理配置修舊資源增效為目的,把材料成本管控指標分解到車間,有效發(fā)揮修舊制新技術(shù)優(yōu)勢,減少新品投入,并做到嚴格材料現(xiàn)場管理,杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象發(fā)生。這個科不僅強化了對水泵、滾筒、乳化泵和電纜框架等基礎(chǔ)設(shè)備維修,還加強了對報廢設(shè)備和邊角廢料的翻新再利用,讓舊設(shè)備和廢材料利用價值實現(xiàn)最大化,通過周期性對大型設(shè)備進行檢修,進一步提升了設(shè)備運行質(zhì)量、節(jié)約了材料費用。對使用完畢的租賃設(shè)備及時升井返廠,減少閑置設(shè)備占用時間,降低租賃費用;對大型設(shè)備實施動態(tài)監(jiān)控管理,進一步優(yōu)化設(shè)備運轉(zhuǎn)環(huán)境,保證設(shè)備良性循環(huán)使用。在電力管控上,定期安排專人進行電力巡查管理,把用電情況列入每月考核制度。規(guī)定新改造南風(fēng)井電鍋爐累計每天峰期內(nèi)開氣時間不得超過5小時,節(jié)約了電費。目前,機電科能獨自加工300余樣基礎(chǔ)品種部件供礦井生產(chǎn)使用,節(jié)約了材料外購成本。
為激發(fā)員工創(chuàng)新熱情,機電科對員工的小發(fā)明、小創(chuàng)新進行獎勵,形成“人人琢磨小改小革”的創(chuàng)新氛圍,切實解決員工在生產(chǎn)中遇到的困難。今年,為解決井下生產(chǎn)拉運難題,機電科自主創(chuàng)新研究SD80皮帶,它能夠承載大量煤炭和物件,實現(xiàn)在井下采煤工作面自動拉運皮帶和運輸煤炭等功能,使井下運輸系統(tǒng)更為完善,生產(chǎn)效率得到大幅提升。SD80皮帶運行平穩(wěn),還能夠減少煤炭在運輸過程中的灑落和揚塵,提升了運輸效率和環(huán)境。為節(jié)約外委采購資金,這個科專業(yè)技術(shù)人員集中在一起,共同攻克解決廠家設(shè)備使用的局限性,通過向?qū)I(yè)領(lǐng)導(dǎo)請教和對編程知識系統(tǒng)學(xué)習(xí),他們最終利用PLC編程系統(tǒng),成功對廠家設(shè)備設(shè)置的初始程序進行編寫改進,改良后,使設(shè)備之間可以做到聯(lián)合串聯(lián)使用,極大幅度提高了設(shè)備運行效率,降低了外委采購成本。
這個科全體員工牢固樹立“過緊日子”思想,積極推進降成增效、小改小革工作,使修舊創(chuàng)新是礦井創(chuàng)效的思想根深蒂固,讓成本管控工作落到實處,助力礦井實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。